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【研发】东北大学研发现代高炉最佳镁铝比冶炼技术 |
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【yanfa】2019-1-22发表: 东北大学研发现代高炉最佳镁铝比冶炼技术 al2o3是高炉炼铁炉渣的重要成分之一,随着al2o3含量的不断升高,炉渣流动性差、脱硫能力下降等问题日渐突显,对高炉冶炼造成极大危害。针对这一问题,国际上普遍采用的应对方式是在烧结工艺中添 东北大学研发现代高炉最佳镁铝比冶炼技术东北大学研发现代高炉最佳镁铝比冶炼技术al2o3是高炉炼铁炉渣的重要成分之一,随着al2o3含量的不断升高,炉渣流动性差、脱硫能力下降等问题日渐突显,对高炉冶炼造成极大危害。 东北大学沈峰满教授团队根据高炉炉渣中al2o3含量的不同,研发了分段确定镁铝比(mgo/al2o3)最佳操作指标的定量方式,掌控了高炉炉渣中镁铝的黄金分割点,确立了不同条件下镁铝比的适宜值,推进了我国高炉冶炼的精细化。 由于在烧结矿中添加mgo还具有改善烧结矿低温还原粉化的功效,因此人们普遍认为炉渣镁铝比越高越好,使得镁铝比处于偏高的不合理范围,虽然保证了冶炼效果,但也造成了mgo资源浪费、能源浪费和环境污染等一系列问题。 团队从降低生产成本、降低能耗、减少废弃物与温室气体co2的排放、同时兼顾mgo效益最大化等多视角出发,运用冶金物理化学基础理论和相图基本原理,通过实验室研究与工业试验相结合的方法,系统地论述了高炉冶炼过程适宜的镁铝比问题,为高炉冶炼过程中镁铝比问题确立理论依据。 经过大量研究与实践,团队逐步确定了不同条件下的适宜镁铝比:当炉渣中al2o3&18%时,适宜镁铝比为0.45~0.55。 在梅钢、安钢等全国4000m3级以上高炉的实践应用中,镁铝比约为0.42-0.43,居于与宝钢高炉并列的第一集团;在包钢的高炉上,镁铝比也由0.66降低至0.48,也取得了显著的效果。 仅以梅钢集团为例,由于采用该项技术,炉渣镁铝比已从2013年的年平均0.51降至2017年的年平均0.43,使得年产720万吨的梅钢每年获得经济效益8100余万元,同时减少了co2的排放量,取得了显著的经济与社会效益。 中国是世界第一钢铁大国,目前,虽然部分高炉炉渣的镁铝比已降低至0.5以下,但仍有许多高炉炉渣镁铝比在0.5甚至0.6以上。 瓷砖相关研发中心,本资讯的关键词:东北大学镁铝比冶炼技术mgo高炉研发现代最佳发现 (【yanfa】更新:2019/1/22 21:37:28)
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